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污水氨氮超標原因(氨氮超標的解決辦法)
作者:霍爾德電子 更新時間:2026-06-09
隨著環境保護意識的增強和法規的日益嚴格,如何高效、經濟地處理污水中的氨氮成為了公眾和行業關注的焦點,今天小編就來介紹一下污水氨氮超標原因及解決辦法。
1.有機物濃度高
分析原因:運行管理不到位,預處理效果差,SS較多,使得廢水處理的生化進水有機物濃度過高,已經超出了生化的處理能力,從而導致COD和氨氮的去除效率低下。COD高時會抑制硝化菌的活性而有利于發揮異氧菌的活性,使得有機氮發生水解而轉化成氨氮,從而造成廢水中的氨氮含量更高。
解決辦法:立即停止進水進行悶曝、內外回流連續開啟;停止排泥保證污泥濃度;如果有機物已經引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來增加污泥絮性、投加消泡劑來消除沖擊泡沫。后續提高管理水平,做好前端預處理,降低生化負荷。
2.內回流異常
分析原因:因電氣故障、機械故障或人為原因導致內回流異常。內回流導致的氨氮超標也可以歸到有機物沖擊中,因為沒有硝化液的回流,導致好氧池中只有少量外回流攜帶的硝態氮,總體成厭氧環境,碳源只會水解酸化而不會完全代謝成二氧化碳逸出,所以大量有機物進入曝氣池,導致了氨氮的升高。
解決辦法:內回流已經導致氨氮升高,檢修內回流泵,停止或者減少進水進行悶曝;硝化系統已經崩潰,停止進水悶曝,如果有條件、情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統的生化污泥,加快系統恢復。后續定期檢查回流泵,及時發現并解決問題。
3.pH過低
分析原因:一般微生物要在pH=6-9范圍內比較合適,一般pH過低導致的氨氮超標有三種情況:
a.內回流太大或者內回流處曝氣開太大,導致攜帶大量的氧進入缺氧池,破壞缺氧環境,反硝化細菌有氧代謝,部分有機物被有氧代謝掉,嚴重影響了反硝化的完整性,因為反硝化可以補償硝化反應代謝掉堿度的一半,所以因為缺氧環境的破壞導致堿度產生減少,pH降低,低于硝化細菌適宜的pH之后硝化反應受抑制,氨氮升高。
b.進水CN比不足,原因也是反硝化不完整,產生的堿度少,導致的pH下降。
c.進水堿度降低導致的pH連續下降。
解決辦法:發現pH連續下降就要開始投加堿來維持pH,然后再通過分析去查找原因;如果pH過低已經導致了系統的崩潰,首先要把系統的pH補充上來,然后悶曝或者投加同類型的污泥。
4.DO過低
原因分析:曝氣器老化和間歇曝氣容易導致曝氣器堵塞,池內曝氣充氧和攪拌受阻,而硝化反應是有氧代謝,需要保證曝氣池溶氧適宜的環境(缺氧池DO=0.2~0.5mg/L,好氧池DO≥2mg/L)下才能正常進行,而DO過低則會導致硝化受阻,氨氮超標。
解決辦法:更換曝氣頭;提高風機變頻功率,增大風量。
5.泥齡過低
原因分析:排泥過多和污泥回流過少都會導致污泥的泥齡降低,因為細菌都有世代期,SRT低于世代期,會導致該細菌無法在系統中聚集,形成不了優勢菌種,所以對應的代謝物無法去除。一般泥齡是細菌世代期的3-4倍。多系列中,污泥回流不均衡,各系列污泥回流相差過大,導致污泥回流少的系列氨氮升高。
解決辦法:減少進水或者悶曝;投加同類型污泥;如果是污泥回流不均衡導致的問題,把問題系列的減少進水或者悶曝、保證正常系列運行的情況下將部分污泥回流到問題系列,每個系列設置流量計量裝置,便于觀察。
6.水質波動沖擊
原因分析:水質水量波動大,調節池處理不到位,導致來水氨氮突然升高,脫氮系統崩潰,出水氨氮超標。
解決辦法:保證pH的情況下,投加同類型污泥、悶曝恢復系統;工藝末端增設氨氮去除劑投加和反應裝置用于應急理。
7.溫度過低
原因分析:冬季進水溫度很低,尤其是晝夜溫差大,往往低于細菌代謝需要的溫度,使得細菌休眠,硝化系統異常。
解決辦法:設計階段把池體做成地埋式的;提前提高污泥濃度;進水加熱至適宜溫度(硝化反應的最佳溫度一般為20-30℃,15℃以下硝化反應速率下降,5℃以下停止;反硝化最佳溫度為20-40℃,15℃以下反硝化菌活性下降;普通好氧菌最佳溫度一般為15-30℃)。
8.工藝選擇問題
原因分析:脫氮選用的工藝是單純的曝氣池、接觸氧化、SBR等等這些工藝,其實,在保證HRT(水力停留時間)和SRT(泥齡)足夠長的情況下,這些工藝是可以脫氨氮的,但不經濟。
解決辦法:延長HRT和SRT,例如改造成MBR提高泥齡等等;前面增加反硝化池,降低氨氮含量。
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